英朗 压力传感器 曲折的别克英朗维修经历,十几年维修经验的老师傅也差点翻车
曲折的别克英朗维修经历,十几年维修经验的老师傅也差点翻车
今天厂里来了一台12年的别克英朗,车主故障描述说:发动机有异常噪音,并伴随着刹车踏板发硬踩不下去,希望师傅帮忙解决问题。
这是一台12年上汽通用别克英朗,配置1.6L吸气发动机,手动变速箱。行驶了12.5万公里。
师傅接过前台SA的钥匙,验证现象发现,无论是否启动发动机,都有类似手机振动档的嗡嗡声,打开发动机前盖,发现异响来源于ABS泵,同时发现电瓶也有点漏液。启动车辆试车发现,除了ABS故障灯点亮,其他故障灯并无异常。
回到修理厂,拿出诊断仪检查读取故障码。刹车系统故障为 C0110 泵电机电路。因为ABS泵持续运转,噪音大而且ABS泵发热严重。为了安全起见,师傅拆掉了蓄电池负极。
通过翻阅维修资料得知,ABS泵电机和ABS控制模块集成在了一起,在系统正常时是不会接通ABS泵运转的,当行驶时系统检测到侧滑以及牵引力控制或者稳定性控制系统运作时,ABS系统介入,开始控制车辆刹车系统从而控制汽车的稳定操作。也就是说ABS泵的运作不受外围线路控制,即可排除外围线路的问题,师傅初步判断为abs模块内部故障,导致控制系统异常从而导致abs泵持续运转。
通过从零件供应商采购来配件,安装完毕,装回蓄电池负极,ABS泵电机故障消失,打开钥匙仪表显示无异常,着车后却发现仪表黑屏,并伴随着雨刮,天窗,大灯,空调等等车身设备全部处于瘫痪状态。
出现这种情况,师傅也是始料未及,思索了一下,师傅首先怀疑是否是更换的ABS泵有问题,拔掉ABS泵插头测试,还是一样,果然,ABS泵损坏只是结果,并不是主因。现在要做的就是找到导致ABS泵损坏的主因。
从仪表黑屏来看,肯定是系统瘫痪了,稍微思索了一下,考虑到大灯,雨刮,空调,等等车身附件大部分都是受车身模块来控制的,师傅再次拿来了诊断仪读取了车身控制模块故障,系统故障为:B1405控制模块基准电压回路2.B1516蓄电池电流传感器.B1517蓄电池电压(等等等等).看到这些故障,师傅顿时就有方向了,只见师傅拿来了万用表,.23V,果然,充电电压异常,正常车辆充电电压在14V左右而这个车充电压力为23V。这也就验证了,为什么电瓶为什么会出现漏液的原因了。最后,更换发电机及电瓶。清除所有系统故障码,故障完全排除。
在当代越来越多的电子系统的车辆维修中,是否能够熟练使用仪器来对车辆进行检测就成了考验每一个优秀的维修人员的标准了,有时候可以起到事半功倍的效果。
今天的案例就分享到这里了。我是小陈,一个专注于汽车一线维修的维修工。点点关注不迷路,关注我每天一起成长,一起进步!欢迎大家在评论区一起探讨交流。
别克英朗大修后无法起动故障检修
一辆搭载1.6L发动机和手动变速器的2013年上汽通用别克英朗轿车,该车因涉水后尝试起动导致发动机内部损坏。在其他维修厂进行了发动机气缸的修复,并且更换了活塞、连杆、活塞环、气门、气门油封、所有轴瓦以及发动机密封件修包等配件。然而车辆维修后无法起动,尝试起动车辆时起动机无任何反应,于是将车辆运送到所在维修厂检修。
检查分析:维修人员接车后尝试起动车辆,起动机无动作,符合用户的描述。连接故障诊断仪,未发现故障码。根据故障现象推测,可能的故障原因有发动机进入防盗模式、发动机控制单元ECU检测不到离合器位置信号、起动机控制电路或起动机损坏,以及发动机装配问题。
车辆仪表板上的发动机防盗指示灯未点亮,诊断仪也未读取到防盗相关故障码,因此基本可以排除防盗系统故障的可能。用诊断仪读取ECU的离合器状态数据,当踩下离合器踏板,数据显示“激活”,松开离合器踏板数据显示“关闭”,离合器相关部件故障的可能性也可以排除。
接下来检查起动机及控制线路,尝试起动车辆,并没有听见继电器吸合的声音。用万用表测量起动机信号线,无电压,起动机继电器未工作。拔下起动继电器测量85号和86号端子之间的电阻,结果为76Ω,正常。30号和87号端子导通,说明继电器内部线圈并无损坏。将点火开关拧至通电模式,测量30号端子,得到电源电压。测量8了号端子到起动机信号线端子之间的导通情况,无异常。用导线短接起动继电器30号和87号端子,起动机可以正常运转。
检查起动机继电器85号和86号端子,查看线路图可知85号端子接受ECU的控制信号,86号端子为搭铁。测量86号端子与蓄电池负极之间的导通情况,无异常。尝试起动车辆的同时测量85号端子,无电压。测量继电器85号端子至ECU插接器29号端子之间线路,线路正常导通。可以确定起动机以及控制电路正常,怀疑是ECU未发出起动信号。
连接诊断仪读取发动机数据,进气温度传感器数据为36℃,由于无法着车所以接近室外温度。水温传感器数据为28℃,也正常。进气歧管压力及空气流量计数据因无法起动而不能查看,常规数据流看不出明显问题。
由于是发动机大修之后出现的问题,因此笔者开始怀疑是装配不当引起的无法起动。这款发动机的进气凸轮轴和排气凸轮轴零件号相同,唯一的区别在凸轮轴末端的凸轮轴位置传感器信号齿不同。该车即便不连接曲轴位置传感器的插接器也可以起动,因此暂不考虑曲轴位置传感器。用诊断仪读取到的凸轮轴执行数据如图1所示。
通过数据流可以发现,排气凸轮轴位置活动计数器的数据一直在变化,正常发动机未起动的情况下该数据应为0。断开排气凸轮轴位置传感器插接器(图2),再次读取数据,凸轮轴传感器活动计数器数据停止变化。
拆下凸轮轴位置传感器检查,未发现明显的金属粉末或油泥。将传感器与插接器连接,诊断仪数据随即开始变化。将传感器安装复位,在断开线束插接器的情况下尝试起动车辆,仍旧无反应。在断开排气凸轮轴位置传感器的情况下断开蓄电池负极1 min,让发动机ECU断电。重新连接蓄电池和传感器线束,用诊断仪检查发动机数据,排气凸轮轴活动计数器数值为0。再次尝试起动车辆,起动成功。可见,是排气凸轮轴传感器一直在发出错误信号而引发了无法起动。 根据相关部件的原理和实际的检测结果分析,造成上述问题的原因主要有排气凸轮轴位置传感器内部损坏,排气凸轮轴末端凸轮轴位置信号齿异常磨损或松动,以及排气凸轮轴位置传感器控制电路异常等。 本着先易后难的排查原则,维修人员首先检查凸轮轴位置信号齿。拆下气门室盖检查,未发现信号齿异常磨损或松动。接下来检查控制电路。关闭点火开关,断开排气凸轮轴位置传感器插接器,测量其低电平参考电压端子2与搭铁之间的导通情况,导通正常。测量参考电压端子1与搭铁之间的电压,结果为4.8V,基本正常。再测量信号端子3与搭铁之间的电压,结果为4.8V,正常。上述结果未见异常,于是考虑更换排气凸轮轴位置传感器。 故障排除:更换排气凸轮轴位置传感器后,发动机可以起动,读取发动机排气凸轮轴位置传感器活动计数器数据,在发动机不起动的情况下数值始终为0。多次起动发动机,起动状态均正常,故障排除。
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